• No results found

Neste trabalho foi apresentado o relato de um estudo de preparação da implantação do PCP em uma empresa de confecções, utilizando a metodologia proposta por Barros e Tubino (1998).

Como principais resultados obteve-se a identificação das principais etapas do processo de implantação do PCP em indústrias, com a adaptação necessária do modelo estudado à realidade das empresas de confecção, observou-se que o processo foi finalizado de forma bem estruturada e que não despendeu esforços excessivos aos seus participantes, pois o modelo utilizado é realmente adequado e didático para aplicação nas empresas.

Em relação ao objetivo de caracterizar os módulos de gestão da produção de ERPs em relação à sua adequação e implantação em indústrias, também se obteve êxito, pois foi visto que devido ao baixo nível de informatização da empresa em estudo, bem como o despreparo de seus colaboradores e de parte dos gestores com ferramentas desta natureza torna o processo um pouco mais difícil, porém não

impossível. Assim o processo fica caracterizado por necessitar de grande esforço no treinamento dos seus colaboradores e alinhamento do projeto de acordo com a definição da estratégia de implantação.

Para a realização do terceiro objetivo, de mostrar como funciona a adaptação da ferramenta no segmento estudado, observou-se que tal tarefa foi bastante presente no trabalho, pois definições do sistema de PCP como a característica de fazer parte de um setor bastante dinâmico precisou que fossem agrupadas as células de produção em famílias tecnológicas para melhor distribuição dos pedidos de acordo com o mix de produtos a serem confeccionados em constante mudança. Uma adaptação importante também foi a de unir as etapas 05 e 06 do método, respectivamente, análise das condições especiais do sistema e levantamento de informações e análise do sistema atual, pois as informações obtidas nestas etapas eram complementares ou redundantes. Como adaptação da ferramenta, também foi utilizada uma metodologia mais completa de implantação de sistemas ERP, pois a de Barros e Tubino é mais voltada para o PCP.

Como recomendações para trabalhos futuros destaca-se a opção de se estudar a implantação de indicadores de desempenho para a empresa, a fim de mensurar o que trouxe de melhoria à implantação do PCP. Seguindo a mesma lógica de criação de indicadores de desempenho sugere-se a definição de indicadores para medir o desempenho do próprio PCP.

Sugere-se ainda o aperfeiçoamento do PCP já implantado com técnicas mais sofisticadas como kanban, manufatura enxuta e utilização de heurísticas avançadas de sequenciamento de programação, também surge como uma forma de trabalho complementar, assim como a utilização de técnicas de engenharia econômica para análise de viabilidade econômica de projetos de implantação de sistemas ERP.

REFERÊNCIAS

ABIT. Perfil do Setor de confecções – ABIT 2010. Disponível em: http://www.abit .org.br/site/navegacao.asp?id_menu=1eid_sub=4eidioma=PT Acesso em 14 de novembro de 2010 às 15:54

BARROS, J. R. F., TUBINO, D.F. Implantação do planejamento e controle da produção em pequenas e médias empresas. In: ENEGEP 1999, Rio de Janeiro. ________________________. O Planejamento e Controle da Produção nas Pequenas Empresas - Uma Metodologia de Implantação. In: ENEGEP 1998, Rio de Janeiro.

CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just-in-time,MRPII e OPT: um enfoque sistêmico. São Paulo: Atlas. 1996.

CORRÊA, H., GIANESI, I. G. N. e CAON, M. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II/ERP- conceitos, uso e implantação. São Paulo: Gianesi Corrêa e Associados: Atlas, 2001.

ELIAS, S. J. B. Os sistemas de planejamento e controle da produção das indústrias de confecções do Estado do Ceará. Dissertação do Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Junho/99.

ERDMANN, R. H.; COSENTINO, A. O planejamento e controle da produção na pequena e micro empresa do setor de confecção com utilização do programa PCP - PME. Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC), UFSC, v. 1, n. 1, p. 53-67, 1999.

FIEC - Desafio é exportar - Revista da Fiec. Disponível em: http://www.fiec.org.br /portalv2/sites/revista/home.php?st=maisnoticiaseconteudo_id=39756estart_date=20 10-10-31 Acesso em 14 de novembro de 2010 às 16:00

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

HARMON, R. L. Reinventando a fábrica: Conceitos modernos de produtividade aplicados na prática. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

INTERSYS. Módulos do Systextil. Disponível em: http://www.intersys.com.br. Acesso em 26 de outubro de 2010 às 19:50

IPECE. Ceará em números. Disponível em: http://www2.ipece.ce.gov.br /publicacoes/ceara_em_numeros/2009/economico/industria.htm Acesso em 14 de novembro de 2010 às 16:30

PAMPLONA, E. O., HYPOLITO, C. M. Sistemas de Gestão Integrada: Conceitos e Principais Considerações em uma Implantação. In: ENEGEP 1999, Rio de Janeiro.

PEINADO, J., GRAEML, A. R. Administração da produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: Unicenp, 2007

SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R. Administração da Produção: São Paulo: Atlas, 2007

TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. São Paulo: Atlas, 2009.

VANALLE, R. M.; GOMES, C. A. Aspectos críticos para a implementação de sistemas ERP. In: ENEGEP 2001, Salvador.

ANEXO F - FLUXOGRAMA DE MONTAGEM DA CALÇA JEANS BÁSICA

FECHAR BOLSO

REBATER BRAGUILHA LD DIR. REBATER BRAGUILHA LADO ESQ.

PESPONTAR BRAGUILHA L. ESQ.

PREGAR PALA FECHAR FUNDILHO MESA P/ COLECIONAR FECHAR LATERAL FECHAR ENTREPERNAS PREGAR COS

FAZER PONTA COS TRAVETAR CALÇA VIRAR CALÇA LIMPEZA FAZER BAINHA REVISÃO (QUALIDADE) MONTAGEM PREPARAÇÃO

PRENDER BOLSO DIANTEIRO

CHULEAR DIANTEIRO

MARCAR BOLSO TRASEIRO PREGAR BOLSO DIANTEIRO

PREGAR BRAGUILHA LD. DIR PREGAR BOLSO CHAPADO

PRENDER BOLSO TRASEIRO FECHAR GANCHO

PESPONTAR BRAGUILHA

REBATER LATERAL

PREGAR ETIQUETA COS

TRAVETAR PRESILHAS

ANEXO G - FLUXOGRAMA DE MONTAGEM DE CAMISA BÁSICA

FAZER FRENTE DIREITA

FAZER PREGAS TRASEIRAS

REBATER PALA

MESA P/ COLECIONAR

UNIR OMBROS

PREGAR GOLA REBATER GOLA

PREGAR MANGA FRANCESA REBATER MANGA PREGAR BOTÕES FAZER BAINHA REFILAR BAINHA REVISÃO (QUALIDADE) MONTAGEM PREPARAÇÃO

FAZER FRENTE ESQUERDA

PREGAR BOLSO

PREGAR ETIQUETA PALA DOBRAR FRENTE ESQUERDA

PREGAR PALA REBATER OMBROS CASEAR CAMISA FECHAR CAMISA TRAVETAR MANGA LIMPAR PEÇA

ANEXO H – EXEMPLO DE BALANCEAMENTO DE CALÇA JEANS BÁSICA

BALANCEAMENTO : 900 430 ( Turno 440 min.) PUP 13 / 14

OPERAÇÃO META T. PADRÃO Quant. COST. TIPO MAQ.

Pregar bolso dianteiro 870 0,49 1,03 1,0 Cost. Reta

Prender bolso D. 970 0,44 0,93 1,0 Cost. Reta

Fech.bol./chul.dianteiro 970 0,44 0,93 1,0 Interlock Preg. Brag./reb.lado dir. 870 0,49 1,03 1,0 Cost. Reta

Rebat./pes.brag.esq. 870 0,49 1,03 2,0 Cost. Reta

Pespontar braguilha 870 0,49 1,03 1,0 2 agulhas

Fechar gancho 1060 0,41 0,85 1,0 2 agulhas

Pregar pala 870 0,49 1,03 1,0 Ponto corrente

Marcar bolso tras. 1170 0,37 0,77 1,0 Manual

Pregar bolso chapado 340 1,26 2,65 4,0 2 agulhas

Fechar fundilho 970 0,44 0,93 1,0 Máq. De braço

Colecionar diant./ tras. 1700 0,25 0,53 1,0 MANUAL

Fechar lateral 640 0,67 1,41 2,0 Interlock

Rebater lateral 640 0,67 1,41 2,0 U.S 56900

Fechar entrepernas 780 0,55 1,15 1,0 Interlock

Pregar cós 970 0,44 0,93 1,0 kansai

Pregar etiqueta cós 1050 0,41 0,86 1,0 Cost. Reta

Fazer ponta cós 520 0,83 1,73 2,0 Cost. Reta

Mosquear calça 340 1,26 2,65 3,0 travete

Mosquear presilhas 340 1,26 2,65 3,0 travete

Virar calça ( homem ) 1450 0,30 0,62 1,0 Manual

Preg. Etiq. Zetex 780 0,55 1,15 1,0 Cost. Reta

Fazer bainha 640 0,67 1,41 2,0 Cost. Reta c/ aparelho

Limpar calça 250 1,72 3,60 3,0 Manual

Auxiliar pregar pala 1500 0,29 0,60 Manual

Auxiliar fechar lateral 1500 0,29 0,60 Manual

Auxiliar rebater lateral 1500 0,29 0,60 Manual

Auxiliar pregar cós 1500 0,29 0,60 Manual

Auxiliar fechar fundilho 1500 0,29 0,60 Manual

Ocupação a 100% 28,47

Total de operadoras 30,0

Eficiência Média ...: 95% 28,125 peças / pessoa

Auxiliares 2,0 Auxiliar (M)

Total geral 32,0 Auxiliar (M)

Dianteiro

Traseiro