• No results found

Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013"

Copied!
28
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

A24694 -Aperi

Rapport

Hurtig innsalting av sildefilet.

Sommerprosjekt 2013

Forfatter

William Topper Breien

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

G) SINTEF

(2)

~SINTEF

SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse:

Sentralbord: 40005350 Telefaks:

[email protected] www.sintef.no/fisk Foretaksregister:

NO 980 478 270 MVA

EMNEORD:

lnnsalting Marinering NVG sild Saltreduksjon Natrium

Rapport

Hurtig innsalting av sildefilet.

Sommerprosjekt 2013

VERSJON 1 FORFATTER

William Topper Breien

OPPDRAGSGIVER(E)

FHF

PROSJEKTNR

6020607

SAMMENDRAG

Overskrift sammendrag

DATO

2013-08-16

OPPDRAGSGIVERS REF.

Lars Lovund

ANTALL SIDER OG VEDLEGG:

26

Rapporten beskriver fors!llk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett pa som altemativ til dagens forlakingsprosess i produksjonen av marinert sild. Man !llnsker a unders111ke hvor raskt man kan oppna 7 % saltinnhold i filetene. Lavt vekttap er ~nskelig, og fors111ket gjennomf0res med forskjellige konsentrasjoner saltlake. Man !llnsker a finne en gunstig kombinasjon av hurtig innsalting og Iavt vekttap.

Resultatene viser at prosessen for hurtig innsalting er effektiv. Deter imidlertid relativt store vekttap ved oppnadde 7 % saltinnhold. Prosesser kj!llrt med lavere saltkonsentrasjon har vekt!llkninger, men har ikke oppnadd 7 % saltinnhold ved fors!llkets slutt.

UTARBEIDET AV

William Topper Breien

KONTROLLERT AV Ida Grong Aursand

GODKJENTAV Marit Aursand

RAPPORTNR

A24694

ISBN

978-82-14-05640-2

GRADERING A pen

SIG NA TUR

\AJ\U,~ 1~ f5~

J;J: '"" @~

GRADERING DENNE SIDE Apen

1av26

(3)

~SINTEF

Inn holdsfortegnelse

A.l lnnledning ... 3

A.1.1 Bakgrunn ... 3

A.1.2 Malsetting ... 4

A.2 Materialer og metode ... 5

A.2.1 Fors!l)k ... 5

A.2.1.1 Rastoff ...

s

A.2.1.2 Fors11tksoppsett ... 5

A.2.1.3 Beskrivelse av prosess ... 6

A.2.1.4 Fremgangsmate ved analyser ... 8

A.3 Resultater og diskusjon ... 9

A.3.1.1 Resultater fra fors11tk 1 ... 9

A.3.1.2 Resultater fra fors11tk 2 ... 12

A.3.1.3 Resultater fra fors11tk 3 ... 16

A.3.1.4 Kommentarer ... 21

A.4 Oppsummering og konklusjon ... 24

A.4.1 Malsetninger ... 24

A.4.2 Videre arbeid ... 25

A.5 Referanser ... 26

(4)

~SINTEF

A.llnnledning

Dette prosjektet ble i ls?Spet av 6 uker sommeren 2013 gjennomf!1lrt av en sommerstudent ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Det ordnes inn under prosjektet "Dokumentasjon av prosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter" som gar fra l .1.2013 til 20J2.20l4. I prosjektbeskrivelsen (I) beskrives problemstillingene:

• Studere inntrenging av salt og syre i NVG (norsk vargytende) sildefileter med ulik st!1lrrelse og fettinnhold gjennom sesongen.

• Studere inntrenging av salt og syre under modning og lagring.

• Studere hvordan fettinnholdet pavirker marineringsprosessen.

• Studere hvordan filetene pavirkes av lagringstemperatur og tid.

• Studere hvordan reduserte saltmengder kan pavirke vannbindingskapasitet, tekstur, smak og holdbarhet.

• Studere effektive lagrings- og distribusjonsmetoder.

Det ble etter hvert interessant a se pa en prosess for hurtig innsalting av fileter som forlakes. Arbeid med en slik prosess ordnes inn under punktet uthevet over.

A.1.1

Bakgrunn

Dagens prosesser for marinering av sild er tidkrevende, og nreringen mangler grunnleggende kunnskap. Den har behov for a dokumentere hvordan forskjellige prosessbetingelser og rastoffvariasjon pavirker marineringsprosessen for halvfabrikata sildeprodukter. Man 11Snsker a dokumentere hvordan salt og syre under modning og lagring trenger inn i fileter med forskjellige fettinnhold og tykkelse, og pa hvilken mate tid og temperatur pavirker prosessen.

Ca. 60 % av sild eksportert ut av Norge (totalt 3.8 milliarder kroner) var per november 2012 ubearbeidet (fryst, hel sild). Det er start potensiale for !1lkt verdiskaping hvis man klarer

a

!1lke graden av bearbeiding man gj!1lr fj1lr eksport. Spesielt mindre bedrifter vii dra nytte av dette da de ikke kan konkurrere i forhold til volum. (l)

Dagens prosess ved produksjon av halvfabrikata marinerte sildeprodukter beskrives i prosjektnotatet

"Dokumentasjon av prosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter" (2). Produsenten mottar frosne fileter som tines og forlakes. Forlakingen skjer ved at 400 kg sild og 400 kg 15 % saltlake legges i en 1000 I container. Denne blir satt pa kj!1llelager i 12 - 18 timer og r!1lrt om manuelt i ca. 5 timer. Deretter f!1llger en omlag 3 uker lang marineringsprosess med eddikmarinade. Man !1lnsker a se pa alternative metoder for forlaking av silda som tar mindre tid.

I prosjektrapporten "Produksjon av halvfabrikat Matjes sild - laboratoriefors!1lk utfj1lrt av SINTEF" <3 l

beskrives det pa hvilken mate hurtig innsalting er 111Snnsom:

• Norske bedrifter far bedre betalt

o Prosessen kan automatiseres og vii ikke !1lke 1!1lnnskostnader. Det vii ikke vrere n11Sdvendig med nae bufferlager

o H!1Syt fisk/lake forhold under transport gir lavere transportkostnader

• Man kan komme inn pa markeder som ikke er "mettet" i samme grad som for frossen filet

• Brukervennlig l~sning for kunden vii !1lke salg o God milj!1lprofil

• Utkast av darlig fisk skjer i Norge og omsettes fomuftig

PROSJEKTNR (,020607

• Mindre emballasje/kg fisk

RAPPORTNR A24694

VERSJON

1 3

av

26

(5)

{(j SINTEF

• Mindre utslipp av prosessvann til renseanlegg eller ut i milj~et

• Mindre forbruk av ingredienser som salt og eddiksyre

• Mindre lagerbehov og mindre behov for kj~ling

• Mindre volum gir mindre behov for transport og mindre forurensning.

o Lavere produksjonskostnad hos kunden grunnet mindre bearbeiding og handtering o Bedre kvalitet og utbytte fordi fisken er fersk ved salting

o Homogent saltinnhold i filetene o Mindre behov for lagringskapasitet

Bakgrunnen for prosjektet er arbeid gjort i en rekke prosjekter fra 2003 - 2005. Prosjektene var et samarbeid mellom SINTEF og NORCONSERV og tok for seg ~rodukt- og produksjonsutvikling av sildefilet. Syv prosjekter hie gjennomfort. Rapporter fra de fem f~rste < -7l bar lagt grunnlaget for dette prosjektet.

A.1.2 Malsetting

Malsetningen ved arbeidet var a kartlegge hvor raskt man under forlaking kan oppna et saltinnhold pa 7 % i sildefileter ved hjelp av en metode testet ut i prosjektet "Produkt- og produktutvikling av sildefilet" i 2004 (metode 2; irregulrer str~mning) <2l. Man ~nsket ogsa a videreutvikle prosessen for a gj~re innsaltingen sa hurtig som mulig.

Gjennom fors~k med forskjellige konsentrasjoner saltlake (10 %, 15 % og 26 %) skal man unders~ke hva som gir den beste kombinasjonen av kort tid til 7 % saltinnhold er oppnadd og lavt vekttap.

Resultater fra fors~kene vii bidra til ~kt forstaelse av hvordan en slik hurtig innsaltingsprosess vii fungere industrielt.

(6)

A.2 Materialer og metode Tre fors¢ksserier ble gjennomf¢rt:

• Fors¢k 1, utf¢rt 17-19.juni 2013.

Fors¢k med 45 fileter og 26 % saltlake, f¢r analyse av saltinnhold ved Dicromat.

• Fors¢k 2, utf!/.lrt 19-21.juni 2013.

Fors¢k i to omganger; en med 26 % saltlake og en med 15 % saltlake f¢r analyse av saltinnhold ved Dicromat.

• Fors¢k 3, utf!/.lrt 29. juli- 2. august 2013.

Fors¢k i to omganger; en med 26 % saltlake og en med 15 % saltlake f¢r analyse av saltinnhold ved Dicromat.

Fors!l.lkene ble gjennomf!l.lrt pa laboratoriet ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

A.2.1 Forsfjk

Prosessen 'irregulrer str¢mning' beskrevet i rapporten "Produksjon av halvfabrikat Matjes sild - laboratoriefors¢k utf!/.lrt av SINTEF" fra 2004 C3> ble satt opp. Det var !/.lnskelig

a

kj!/.lre prosessen med tre ulike konsentrasjoner saltlake. 10, 15 og 26 %. M:ilsetningen var a forbedre prosessen fra tidligere, og prosessen ble derfor endret mellom fors¢k 2 og 3 (se A.2.1.3 Beskrivelse av prosess).

A.2.1.1 Rastoff

Det ble i alle fors¢k brukt sild i st¢rrelsesklasse 140g med skinn levert av Norway Pelagic. Filetene var vakuumpakket og fryst i 20 kg pakker. Filetene ble tint pa kj¢lelager i to d!l.lgn. F¢r fors!l.lk 2 ble filetene tint i romtemperatur over natten.

A.2.1.2 Forsfjksoppsett

Tabell l:Oversikt over forspkene.

Forspk Dato

1 17 -19 JUili

2 19-21.juni

,,

19-21 JUni

-

3 29. juli - 2. august 3 29. juli _:_ 2. augw;t

Salt% lake Antall fileter I vekt [g] Forhold sild/lake

26 45 I 6471 0.11

15 25 I 3510 0,058

26 25 / 3645 0,060

15 25 I 3641 0,061

26 25 /3463 0,058

Etter man fikk se resultater av analyser av pr!/.lver tatt etter fors¢k med 15 % lake 20. juni ble det avgjort at planlagte fors¢k med 10 % lake skulle utelukkes fra fors!l.lksoppsettet. Filetene fra fors!l.lk med 15 % saltlake var langt unna pnsket saltinnhold, og det ble ansett som usannsynlig a oppna iZ!nsket saltinnhold ved bruk av lake med lavere saltkonsentrasjon.

PROSJEKTNR G020607

RAPPORTNR

'\246~4

VERSJON

5

av

26

(7)

(j SINTEF

A.2.1.3 Beskrivelse av prosess.

En 100 liters bfl)tte ble brukt som reservoar. Et akrylrfl)r med diameter 25 cm ble hengt opp med stfiltrad i bfl)ttas kant sa rfl)rets nederste ende ble suspendert omtrent 20 cm over reservoarets bunn.

For a sirkulere laken ble det tatt i bruk en sentrifugalpumpe. Leverand¢ren (Biltema) oppga pumpens effekt til

a

vrere 11 OOW, maks volumstr¢m 60 I/min og maks arbeidstrykk 4 bar. Pumpa hadde innsug i bunn av reservoaret og utl!Zlp hengt opp over akrylr¢ret ved hjelp av klemmer og plankestativ. Det ble tilvirket en dyse av enden pa et r!Zlr og to plastsplinter. Figur 1 viser diffusormatte. Den ble tilvirket ved hjelp av Scotch- Brite™ gulvpad (3M) og 18 lag glassfiberduk. Figur 2 viser prosessens oppsett uten diffusormatte f¢r fors!Zlk 2. Stfiltrciden akrylrfl)ret ble hengt opp i ble etter fors¢k 1 erstattet med plastskinner som vist i figur 3. Dette s¢rget for bedre stabilitet og et spar i skinnen kunne automatisk justere akrylr¢rets h¢yde i forhold til lakens tetthet og varierende oppdrift i fileter under diffusormatte.

Figur 1: Diffusormatte Figur 2: Oppsett av prosess fpr gjennomfpring av forspk 2.

Figur 3: Skinne med spor for automatisk justering.

Ff/lr fors¢k 3 ble prosessen modifisert ved at en "muffe" med lokk ble tredd utenpa akrylr¢ret. Pumpens utl!Zlp ble koblet til lokket (dysen ble fjernet). Pakninger s¢rget for at muffen var tett, og det ble boret et luftehull i lokket som kunne stenges nar muffen var fylt med lake. Man ¢nsket at muffen skulle fylles og at det skulle opparbeides et trykk over diffusormatten. Dette ville ¢ke lakens hastighet forbi sildefiletene og diffusjonshastigheten. Figur 4 viser muffen med lokk, lokkets underside og muffens innside. Figur 5 viser muffens innside uten diffusormatte. Figurene 6 og 7 gir en oversikt over prosessens oppsett f¢r fors¢k 3.

Figur 4: Fra v.: Prosessen med lokket pa; undersiden av lokket; prosess med diffusormatte.

Alie fors¢k ble gjennomf¢rt pa kj¢lelager ved 4 °C.

(8)

G) SiNTEF

Figur 5: Muffe

Figur 7: Oversiktstegning

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A24694

Figur 6: Oppsett f~r fors~k 3

VERSJON 1

Sildefiletene plasseres under diffusormatta og holdes pa plass av sidene i akrylr¢ret. De bar nok oppdrift til at str¢mningen i saltlake ikke dytter dem ned under r¢rets kant og ut pa siden.

7

av

26

(9)

~SINTEF

A.2.1.4 Fremgangsmate ved analyser

Aile malinger av salt % ble gjort ved Dicromat Salt Analyser (PCL Control instrumentation Ltd., Leicester, UK). Det ble satt opp og kalibrert programmer for 26 % lake, 15 % lake, 10 % lake og fisk. Programmer for lake hadde fortynningsfaktor 1. Programmet for fisk hadde fortynningsfaktor 10. Analyse av sildefileter skjedde pa f¢lgende mate:

• Filetene ble delt med kniv og kj¢rt i foodprocessor til farse.

• 20,0 ±0, 1 g sildefarse ble malt ut, og lagt i 350 ml begerglass med 200 ml destillert vann.

• Blandingen ble kvemet med ultra turrax i omtrent 20 sek.

• Blandingen ble filtrert gjennom tesil og ned i et 250 ml begerglass.

• Dicromat montert pa stativ ble f¢rt ned i begerglasset og saltinnhold ble malt.

Det ble i alle fors¢kene tatt ut fem fileter ved fem forskjellige tidspunkter. I utgangspunktet ble det gjort analyser av to pr¢ver tatt av to av disse filetene. Ved store avvik i resultater fra samme filet ble det tatt flere pr¢ver av denne fileten. Store avvik mellom fileter tatt ut pa samme tid f¢rte til analyser av flere fileter tatt ut pa dette tidspunktet. Framgangsmaten ved analyser av saltinnhold illustreres figur 8.

Figur 8: Fremgangsmate ved analyser

~

(10)

~SINTEF

A.3 Resultater og diskusjon A.3.1.1 Resultater fra forscak 1

45 fileter ble veid inn og lagt ned under diffusormatta. Prosessen ble satt i gang og 5 fileter ble tatt ut etter 15, 30, 45, 60 og 90 min og veid.

Vektendring

Filetenes vektendring under forsjiik 1 illustreres i figur 9.

4

3

I

I J~ l

I I

~--·

l

!

I

b- l

J t

10 20 30 -- - 40-1

se

2

- 1

e

.lil cu

>

0

-1

1-~ ·

- - - - -

'

-2 ' - -- - - · - - · - - - · - - --

'

80 90 100

- t -

~-- -- -

-3 ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - Tid (min)

Figur 9: Relativ vektendring under innsalting av sildefileter (n=S).

Figur 9 viser filetenes vektendring underveis i innsaltingen. Vekten

oar

en topp ca. 20 minutter ut i forsjiiket.

Den hadde ved dette tidspunktet !iikt med omtrent 2,5 %. Ved forsjiikets avslutning var vekten pa sitt laveste og hadde minket med ca. 1,5 %.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A24694

VERSJON

l 9

av

26

(11)

~ SINTEF

Saltinnhold

Figur 10 viser hvordan filetenes saltinnhold endrer seg underveis i prosessen.

7

6 .T-1

I

'.l

5

....

•T ...

,

~4

..

1--t

iii

Ill 3

'#. 2

~ /

1

r

0

0 10 20 30 40

so

60 70 80 90 100

Min

Figur 10 viser hvordan filetenes saltinnhold JJkte underveis (n=5).

Figur 10 viser at saltinnholdet ~kte raskt tidlig i prosessen. Etter det hadde steget til ca. 4 % gikk: innsaltingen saktere.

(12)

~SINTEF

Teniperaturendring

Figur 11 viser hvordan temperaturen i saltlaken endret seg underveis i forsjZlk 1.

~~ ~ -~---

:: f---=-

---~

12 ~;-'---

~ 10 ~

s L~--~ .~---~---~----

6

~ L- ~- ·

- - - -. - ·- -·-

0 20 40 60 80 100

Min

Figurll: Saltlakens temperaturendring underveis i fors~k 1.

F orspkets opp sett

Dette fors!Zlket var f!Zlrste gang prosessen ble kj!Zlrt med saltlake og sild. Med mer oppdrift (pga. sildefileter og saltlake i stedet for ferskvann) viste det seg raskt at staltraden akrylr!Zlret var hengt opp i ikke var stiv nok.

Dette fjZlrte til at akrylr!Zlret ikke hang stabilt nok, og at det etterhvert ble hengende litt pa skakke, noe som igjen f!Zlrte til at saltlake rant over (mer pa en side). Opphenget utbedres f~r fors!Zlk 2. Pumpehusets plassering i forhold til motoren f!Zlrte til u!Zlnsket varmeutvikling. Det ble lagt 45 sildefileter (i stedet for planlagte 25) ned i akrylr!Zlret. Det ble veldig trangt for filetene. Dette antas a ha pavirket prosessen.

Oppheng til slange sa ut til a fungere bra. Diffusonnatta sa ut til a virke bra, selv om det var vanskelig a si belt sikkert hvordan str!Zlmningen under den var. Matta vil pga. fett fra fisken bli tettere og tettere mens prosessen kj!Zlrer. Reservoaret fungerte som det skulle, og koblinger til pumpe og reservoar var tette. Figur 12 viser hvordan prosessen sa ut etter a ha gatt en stund.

Figur12: Igangsatt prosess

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A2/1u94

VERSJON

11av26

(13)

~s iNTEF

A.3.1.2 Resultater fra forsGtk 2

Forsjl.!ket ble gjennomfjl.!rt med 15 % lake og 26 % lake. 25 fileter ble veid inn og lagt ned under diffusormatta. Prosessen ble satt i gang og 5 fileter ble tatt ut etter 30, 60, 90, 120 og 150 min og veid.

Vektendring

Figur 13 illustrerer endingene i vekt underveis i forsjl.!k 2.

10

I

I

8

I

6

I

I

4

r---

~

~ 2 26%

> GI

0

JO--- I

20 40 80 100 120

- 15%

140 160

I

T.

-2

1-- --- i - - - -

I J.

-4 ·-·- -·--

I

-6

I - - I

Jf

Tid (min)

Figur 13 viser forskjellen mellom vektendring ved forspk 2 gjennomf prt med 15 og 26 % saltlake (n=S).

Figur 13 viser hvordan det for begge tilfellene var en vektjl.!kning i ljl.!pet av de fjl.!rste 20 minuttene. Etter dette sank vekten til filetene i 26 % lake, og ved forsjl.!kets avslutning hadde de et vekttap pa rundt 4 %. Filetene i

15 % laken fortsatte a jl.!ke i vekt, og endte opp med en vektjl.!kning pa rundt 6 %.

(14)

{j SINTEF

Saltinnhold

Figur 14 viser hvordan filetenes saltinnhold endrer seg underveis i prosessen.

8 7

~

j

-

! 6

5

';/.

.:!::: 4

111

II)

3 2 1

0

0 20

--- --- - - · -- - - 7 --·-

40 60 80

Tid (min)

· - - -

- - - -

100 120 140 160

Figur 14 viser pa hvilken mate saltinnholdet i filetene Jfkte underveis i forsJfk 2 (n=4-8).

26%

- 15%

Forskjellen i flikning av saltinnhold var stflirst i begynnelsen av prosessen. Etter omtrent en time sa det ut til at filctenc i 26 % og 15

'*"

saltlake flikte i ganske lik grad.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A24694

VERSJON

13

av

26

(15)

~SINTEF

Teniperaturendring

Figur 15 viser hvordan temperaturen i saltlaken endret seg underveis i forsS!lk 2.

25

20

u

l!...

...

15

....

::I

I! cu a. E 10 {!!.

5

r -·---

,

0 ' - - - · -

- - - -

0 20 40 60 80

Tid (min)

100 120

Figur 15 viser saltlakens temperaturendring underveis i forsf*k 2.

140 160

26%

- 15%

(16)

~ SiNTEF

Forspkets oppsett

Ogsa under dette fors!llket var det en del saltlake som rant over akrylr!llrets kant over diffusormatta. Etterhvert som prosessen gikk ble det utviklet store mengder skum, spesielt ved fors!llk med 15 % saltlake. Dette vises i figur 16.

Figur16: Mye skum over og mndt akrylr0ret ved fors0k med 15 % saltlake.

Opphenget av staltrad ble byttet ut med plastskinner. Disse var mye stivere, og akrylr!llret ble hengende mye st!lldigere. Sporet for automatisk justering av h!llyde fungerte delvis. Det trengte litt hjelp og vil virke best hvis det strammes mellom hver gang man bytter lake eller antall fileter.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A24694

VERSJON

1 15

av

26

(17)

~SiNTEF

A.3.1.3 Resultater fra fors(ltk 3

ForsS11ket ble gjennomfSllrt med 15 % lake og 26 % lake. 25 fileter ble veid inn og lagt ned under diffusormatta. Prosessen ble satt i gang og 5 fileter ble tatt ut etter 30, 60, 90, 120 og 150 min og veid.

Vektendring

Figur 17 illustrerer vektendringene underveis i forsS11k 3.

6

0

~ ....

-2

f

20

I l

40 60

I

80

>

cu I I

-4

f-- - ---- - - - - - 1 - --- --

I

-6

~

100 120 140 160

26%

-L --- -

______ l - · - - - - --

- 15%

I I

-8 i

r ---- 1

-10

Tid (min)

Figur 17 viser forskjellen mellom vektendring ved forspk gjennomfprt med 15 og 26 % saltlake (n=5).

Figur 17 viser at filetene som ble saltet i 26 % lake mistet vekt underveis, og endte opp med et vekttap pa rundt 8 %. Filetene som ble saltet i 15 % lake Sllkte i vekt underveis, og endte opp med en vektSllkning pa rundt2 %.

(18)

Saltinnhold

Figur 18 og tabell 4 viser hvordan filetenes saltinnhold endrer seg underveis i prosessen.

10 9 8

7 6

~ ...

5

iii Ill

4 3

2 1 0

I I

r-

j

!-

I

I

~----

- -

- - - ·

- -- -

- - - -

0 20 40 60 80

Tid (min)

100 120 140 160

Figur 18 viser hvordan saltinnholdet i filetene endret seg underveis i forspk 3 (n=4-8).

26%

- 15%

Ogsa ved dette fors~ket sa det ut som forskjelJer i saltinnholdets ~kning minker etter hvert. Etter ca. 40 minutter begynte ~kningen i saltinnholdet til filetene i begge lakekonsentrasjonene a ligne hverandre.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A24694

VERSJON

1 17

av

26

(19)

{j SINTEF

Te1nperaturendring

Figur 19 viser hvordan temperaturen i saltlaken endret seg underveis i fors!Zlk 2.

...

:I

...

30

25

E 15

GJ a.

E

i

~

10

~ --=---:~'---

5 . . . _ _ . . - - - -l

0

0 20 40 60 80

Tid (min)

100 120 140

Figur19: Saltlakens temperaturendring underveis i forspk 3.

160

- 26%

- 15%

(20)

(i si NTEF

F orspkets opp sett

F0r fors0k 3 ble prosessen modifisert ved at en muffe ble tredd over akrylr0ret. Muffen var utstyrt med pakning i nedre del, slik at det ble helt tett mellom muffe og akrylr0r. Den var ogsa utstyrt med et lokk som i utgangspunktet skulle tettes med samme type pakning som nederst. Dette ble det bestemt at skulle endres da det ville bli altfor tidkrevende a ta lokket av og paved uttak av fileter. Figur 20 (h0yre bilde) viser hvordan pakningen 0verst i muffen ble erstattet med en mindre pakning pa undersiden av lokkets "topplate". Deretter ble lokket festet til muffen ved hjelp av skruer og en strikk som vist til venstre i figur 20. Dette ble vurdert som tilstrekkelig, da det ikke vii bli srerlig h0yt trykk inne i muffen. Det ble boret luftehull i lokket som skulle stenges med skrue nar lufta var gatt ut.

Figur20: Prosessens oppsett med muffe og lokk. Til hf!fyre; lokkets underside med pakning og stengt luftehull.

Muffen fungerte til en viss grad. Den forhindret saltlaken a renne over akrylrjljrets kant, og sjljrget pa denne maten for at en stprre volumstrjljm lake rant forbi filetene. Den enkleste maten a fa muffen til fungere bedre pa vii vrere a gj0re diffusormatta tettere. Dette kunne f.eks. gj0res ved a legge pa flere lag glassfiberduk.

A

gjjljre muffen kortere kunne ogsa kanskje ha hjulpet. Under gjennomf0ring av fors0k 3 virket muffen mer som en forlengelse av akrylr0ret. Den ble ikke fylt, og det ble ikke opparbeidet noe trykk (annet enn 20-30 cm vannsjljyle) over diffusormatta.

Underveis i fors0ket nar prosessen ble stoppet for uttak av sild og lokket ble tatt av sa det ut som saltlaken strjljmmet ujevnt gjennom matta som vist i figur 21 (neste side). St!llrre mengder lake strjljmmet igjennom rundt sidene (spesielt en side). For jevn innsalting b0r diffusormatta utbedres. En pakning som den pa undersiden av lokket lagt langs mattas omkrets kunne kanskje hjelpe.

Sjiktet med fileter under matta blir ganske tykt og fjljrer til at filetene som ligger 0verst blir klemt mot mattas underside og ikke far beveget seg. Dette vises pa figur 22. Prosessen vii fungere bedre med frerre fileter i dybden. En stjljrre pumpe vii i stor grad pavirke prosessen pa en positiv mate. Kombinert med helt tett muffe vii dette s!llrge for mer bevegelse i filetene, og raskere opptak av salt.

Muff en s!llrget for a begrense s01 med skum.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR

A~4694

VERSJON

1 19 av 26

(21)

{j SINTEF

Figur 21 viser hvordan laken stn:fmmer ujevnt.

Figur 22 viser filetene nedi akrylr~ret

Den ujevne strfllmningen kan ha fflirt til ujevn innsalting, da noen fileter bar hatt bedre gjennomstrfllmning av saltlake enn andre.

Figur 22 viser hvordan filetene blir liggende tett og i et tykt sjikt. Oppdriften til dypereliggende fileter vil presse opp mot fileter som ligger over. Dette vil begrense bevegelse og fflire til darligere diffusjon av salt.

(22)

({i S INTEF

A.3.1.4 Kommentarer Kalibrering av Dicromat

Dicromaten maier raskt innhold av salt ved a male den elektriske motstanden og temperaturen i en l!i!sning csJ.

F!i!r Dicromaten kunne bli tatt i bruk matte "set-points" programmeres og kalibreres. Dette ble gjort pa fji!lgende mate:

• Programmet ble tildelt et navn eks. "lake26".

• Cellefaktor ble skrevet inn. Denne avbenger av proben som brukes og var i dette tilfellet (dip-in probe) 3,55

• Fortynningsfaktor ble bestemt. For programmer til bruk for maling av lake ble denne satt til 1.

Program for fisk badde fortynningsfaktor 10 (20 g fiskefarse og 200 ml vann).

• Enhet man ji!nsker saltinnbold oppgitt i ble valgt eks salt %.

• Kalibreringen skjedde ved at man lot Dicromaten male en kjent saltl!iSsning. Den viste resultatet av malingen og spurte om den var riktig. Operat!iSren matte rette malingen ved a oppgi bvilken saltkonsentrasjon det var i den kjente ]ji!sningen.

Det ble 17 .06 programmert og kalibrert program for tre konsentrasjoner lake og ett for fisk. Denne kalibreringen var antageligvis feil grunnet unji!yaktigbet ved utmaling av salt og vann til den kjente ]ji!sningen. Dette bar pavirket resultatene av analysene etter fors!iSk 1 og 2. 21.06 ble det gjort en ny og n!iSyaktig kalibrering av program for maling av fisk. Nye pr!iSver (to prpver fra fileter tatt ut ved 30, 60, 90, 120 og 150 min) fra fors!iSk 2 (26 % lake) analyseres etter ny kalibrering. En

~ ....

iii Ill

9,00 8,00

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

~--·---

]

- Etter

r-

L __ ______ _ ___________________ _

0

so

100 150 200

Tid (min)

sammenligning av resultater av Figur 23 viser resultater fra prfJver tatt etter forsfJk 2 ffJr og etter ny analyser gjort f!iSr og etter ny kalibrering.

kalibrering vises i figur 23. Det

stji!rste avviket mellom resultatene er pa omtrent 0,6 %. A vviket mellom resultatene ser ikke ut til a gj!l)re seg srerlig gjeldende f !iSr etter omtrent 70 minutter.

Behov for /gfJling

Resultatene viser tydelig at prosessen slik den er satt opp na bar et stort bebov for kj!i!ling. Temperaturen i laken b!i!r ikke overskride 10

cc,

men kom etter at prosessen badde vrert i gang i 150 minutter i et tilfelle opp i 27 ,5

cc.

Det antas at dette kan ha f!ilrt til utvikling av bakterier i filetene. I tillegg pavirket det opptak av salt

<9

l. Grunnen til varmeutviklingen var trolig pumpebusets plassering i forbold til motoren, vist i figur 24.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A2-'694

VERSJON

21 av 26

(23)

~SiNTEF

Figur 24 viser pumpen som hie tatt i bruk.

Den enkleste l!llsningen pa dette vil vrere a bruke en pumpe der avstanden mellom motoren og pumpehuset er stjllrre, eller en pumpe der pumpehuset er isolert.

Varmeutviklingen kan ogsa ha kommet av friksjon mellom saltpartikler i taken og pumpens skovler eller innsiden av slangene i systemet. Er dette tilfellet kunne man kj!llle prosessen ved

a

legge en kj!llleslynge (fordamperen i et varmepumpende system) i bunnen av reservoaret. Kanskje ville en varmeveksler med kaldtvann nede i reservoaret s!llrge for tilstrekkelig kj!llling.

Vekttap

I dagens forlakingsprosess har man vanligvis en vekt!llkning pa rundt 10 %. Denne !llkningen i vekt er viktig da den skal kompensere for et vekttap pa rundt 18 % som skjer underveis i marineringsprosessen <2>. Ved oppnAdde 7 % saltinnhold var det etter fors!llkene gjort her relativt store vekttap. Fors!llk med 15 % saltlake hadde vekt!llkninger, men oppnadde aldri !llnsket saltinnhold. Figur 25 viser sarnmenhengen mellom !llkende salt % og vektendring.

(24)

((j) SINTEF

8 4

6

4 0

10

~ 2 ~ -2

l! ~ 0

- 15%

- 26%

-i

> -4

- 15%

- 26%

0 2 4 8

-2 I -4 I !

-6

1---

-8 - - -

Salt%

-10 -·-- - - - - - - - - - ·-·- - Salt%

-6 - - --· - -

Figur25: Forholdet mellom % saltinnhold og vektendring i de to forskjellige lakene. Fors*'k 2 til venstre og fors*'k 3 til h*'yre

I figur 25 kommer det tydelig frem hvordan 26 % saltlake fS?lrer til vekttap og 15 % saltlake fS?lrer til vektS?lkning. 7 % saltinnhold oppnas Yed forsS?lk gjennomfS?lrt med 26 % saltlake etter ca. 80 minutter (forsS?lk 3). Ved forsS?lk med 15 % saltlake kom man ikke opp i mer enn ca. 5,5 % saltinnhold etter 150 minutter, men filetene S?lkte i vekt. Vekttapet ved gjennomfS?lring med 26 % saltlake var sapass hS?lyt at denne konsentrasjonen salt ikke anses som egnet for bruk i en prosess som dette. Prosessen kan forbedres og tid til oppnadde 7 % saltinnhold ved hjelp av saltlake med 15 % eller mindre salt kan kortes ned betraktelig.

PROSJEKTNR 6020607

RAPPORTNR A24694

VERSJON

1 23

av

26

(25)

{;j) SINTEF

A.4 Oppsummering og konklusjon A.4.1 Malsetninger

Figur 26 gir en oversikt over endring i saltinnhold i l!Zipet av de forskjellige fors1Z1kene.

10

9

8

7 i 6

I !--

I

'#. 5

4

3

2 1

0

0 20 40 60 80

Min

100 120 140

Figur 26 sammenligner saltinnhold i filetene etter de forskjellige forstfkene.

160

- Salt% 26 (3) Salt% 15 (3) -salt% 26 (2) - salt % 15 (2) - salt% 26 (1)

Dicromat ble kalibrert pa nytt etter forsllik 2, og tester gjort viste at resultater fra analysene etter fors¢k 2 kan ha vrert opp til 0,6 % for lave. Forskjellen mellom resultater fra fors¢k 2 og 3 i figur 26 er derfor litt misvisende. Allikevel viser figuren at prosessen ble mer effektiv med muffen.

I forhold til saltinnhold i filetene var prosessen mest effektiv under gjennomforing av fors¢k 3. 7 % salt ble oppnadd etter ca. 80 minutter. Allikevel anses 26 % saltlake ikke som egnet for bruk i denne prosessen. Dette er basert pa den relativt hlliye vektreduksjonen filtene hadde (ca. 8 %). Det beste resultatet med tanke pa vekt!Zikning i filetene ble oppnadd ved gjennomf1Z1ring av forsllik 2 med 15 % saltlake. Etter 150 minutter hadde filetene en vektllikning pa 6,3 ± 1,8 %. Salt% var da pa 4,77 %. H!Ziyeste salt% oppnadd ved bruk av 15 % saltlake var 5,57 % etter fors!llk 3. Optimalisering av prosessen vii kunne fjZlre til raskt oppnadde 7 % saltinnhold ved bruk av saltlake med 15 % eller mindre salt. Lake med lavere saltkonsentrasjon antas a fs,lre til stjZlrre vekt!Zikning.

Malsetningen a finne ut hvor raskt man ved hjelp av denne prosessen kunne oppna 7 % salt i sildefileter er nadd. Det er ikke funnet en tilfredsstillende kombinasjon av hurtig oppnadde 7 % salt og lavt vekttap. Alie fors¢kene der filetene kom opp i 7 % salt hadde relativt hlliye vekttap.

(26)

{j SINTEF

A.4.2 Videre arbeid

Forslag til videre arbeid:

• Forbedre diffusormatte

o Det bar ved gjennomf!llringen av disse fors!llkene vrert vanskelig a se n!llyaktig hvordan str!Zlmningen under matta er. Det er sikkert start potensiale for forbedringer i forhold til spredning av saltlaken.

o Matta slipper gjennom mer lake noen steder (spesielt pa sidene). Dette antas

a

gi ujevne resultater. Tetting mellom matte og rjllrvegg ville forbedre prosessen.

• Forbedre muffen. Den ma fylles med lake hvis den skal virke som planlagt. Det gj!Zlr den ikke per nil.

o

Kortere muffe kan hjelpe.

o Tettere diffusormatte.

• Forholdet mellom mengden fileter og arealet av akrylrjllret kan jobbes videre med. Prosessen vii vrere tjent med mindre fisk per arealenhet, sa fisken ikke blir Iiggende trykt opp pa mattas underside.

• Prosessen vii virke bedre med en stjllrre pumpe.

• Skal prosessen vrere aktuell for industriell bruk ma detjobbes med a skalere den opp.

PROSJEKTNI\

6020G07

RAPPORTNR ,\24691

VERSJON

1 25

av

26

(27)

{j) SINTEF

A.S Referanser

1. Digre H., Prosjektbeskrivelse for FHF prosjekt #900860 "Dokumentasjon av prosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter", prosjektbeskrivelse (2013)

2. Digre H., Nordtvedt T.S., Fors0ksplan - Prosjekt " Dokumentasjon av prosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter", prosjektnotat (2013).

3. Digre H., Jansson S., Aursand I.G., Veliyulin E., Singstad T., Produksjon av halvfabrikat Matjes sild - laboratoriefors0k utf0rt av SINTEF, prosjektrapport (2004).

4. Digre H., Jansson S., SkAra T., Produkt- og produksjonsutvikling av sildefilet oppsummering av fase 1, prosjektrapport (2003).

5. Digre H., Skara T., Jansson S., Storrjlj I., Industriell produksjon av halvfabrikata til marinert sild del 1:

Utpr!llving av konsept, prosjektrapport (2004).

6. Digre H., Jansson S., hldustriell produksjon av halvfabrikata til marinert sild; Del 2: Industriell produksjon, prosjektrapport (2005).

7. Skara S., Birkeland S., Industriell produksjon av halvfabrikata til matjes sild; Del 1: Utpr0ving av konsept, prosjektrapport (2004).

8. PCL CONTROL INSTRUMENTS, Dicromat; Rapid Salt Analyser; Manual, brukermanual.

9. Atkins P.W. Molecules in motion: Diffusion. I: Atkins P.W. Physical Chemistry. 6. utgave. Oxford:

Oxford University Press; 1998

(28)

G) SINTEF

Teknologi for et bed re samfunn

www.sintef.no

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

- TA DETTE MED OG VAR MED PA HURTIG OG GREI AVVIKLIHG AV MOTET...

Det Cecilie Wium imidlertid ikke visste, er at BRCA2-mutasjoner også øker risikoen for pankreaskreft.. – Det som er vondt å tenke på, er at ting kanskje kunne se annerledes ut om

Fors~kene som danner grunnlaget lor denne kurven, hadde ogsa en sprekk langs skjaarplanet f~r lor-..

I vh f¢rste artikkel (NOTM 1973 nr. 2) fors¢kte vi a karakterisere kort de spraklige forhold som rar pa de felt hvor Det Norske Misjons- selskap (NMS), Den Norske Santalmisjon (SM)

«Jeg fors¢kte idag a vekke vare folks oppmerksomhet, gjennom it peke pa det absurde ved a kalle seg kristne nar de hverken verd- satte hans freise, underkastet seg hans here,

Det Cecilie Wium imidlertid ikke visste, er at BRCA2-mutasjoner også øker risikoen for pankreaskreft.. – Det som er vondt å tenke på, er at ting kanskje kunne se annerledes ut om

Boken er ypperlig for danske forhold, men små forskjeller mellom det danske og det norske helsevesenet byr på unødvendige utfordringer for turnusleger i Norge?. Omslagets

Til tross for dette var pasienten fortsatt svært ustabil rytmemessig, med residi- verende ventrikkelflimmer, og han hadde behov for elektrokonvertering flere ganger per